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長袋停風(fēng)低壓快速脈沖袋式除塵技術(shù)在鋅揮發(fā)窯的應(yīng)用

發(fā)布時間:2021/3/13 21:33:51
袋式除塵器作為一類效率高的干法除塵設(shè)施,在該行業(yè)的應(yīng)用相當(dāng)普遍,其中應(yīng)用較多的一種是反吹風(fēng)袋式除塵器。通常,投運(yùn)初期情況尚可,但不久都程度不一地出現(xiàn)了許多問題。
1.1 現(xiàn)狀
在有色冶煉行業(yè),除塵器不僅僅是一個環(huán)保設(shè)備,更重要的是一個生產(chǎn)設(shè)備,因此,要求除塵效率越高,性能越穩(wěn)定可靠越好?! ?
袋式除塵器作為一類_干法除塵設(shè)施,在該行業(yè)的應(yīng)用相當(dāng)普遍,其中應(yīng)用較多的一種是反吹風(fēng)袋式除塵器。通常,投運(yùn)初期情況尚可,但不久_都程度不一地出現(xiàn)了許多問題。_為突出的_是除塵器運(yùn)行阻損普遍高于設(shè)計值,直接影響了系統(tǒng)的排煙效果。由于反吹風(fēng)清灰強(qiáng)度小,三通切換閥又往往因多種原因而失靈,導(dǎo)致清灰效果差,且粉塵再吸附現(xiàn)象嚴(yán)重,漸漸地濾袋內(nèi)表面粉塵層越積越厚,除塵器阻損愈來愈高,有的除塵器甚至因此而陷入了癱瘓狀態(tài),嚴(yán)重地制約了冶煉生產(chǎn)的正常進(jìn)行。
1.2 原因淺析  
反吹清灰型的袋式除塵器阻損由兩部分組成,即機(jī)械阻損和濾袋阻損。機(jī)械阻損(又稱除塵器結(jié)構(gòu)阻損),是除塵器進(jìn)氣管、箱體入口、濾袋花板、箱體出口,排氣管、換向閥等局部阻損之和,在系統(tǒng)正常運(yùn)行后,機(jī)械阻損變化不大,并且可經(jīng)計算得出。濾袋阻損是濾料本身阻損與附著在濾料上的粉塵層阻損之和,一般情況下,濾料本身阻損可忽略不計,故濾袋阻損實(shí)際上可視為粉塵層阻損。影響濾袋阻損的因素非常復(fù)雜,它和濾布類別、過濾風(fēng)速、粉塵濃度、粉塵特性、煙氣特性、清灰方式以及設(shè)計參數(shù)、制作安裝質(zhì)量和運(yùn)行管理等密切相關(guān)?! ?
我們知道,有色冶煉行業(yè)的粉塵大部分系化學(xué)方式形成,具有塵粒細(xì),粘附力強(qiáng)的特點(diǎn),并且煙氣的含塵濃度一般較高,目前所采用的反吹清灰型或機(jī)械振打清灰型的布袋除塵器都屬于弱清灰類型,主要依靠濾袋的形變所造成的屈曲和扭曲作用來抖落粉塵。由于力量小,濾袋形變速度慢,故每次反吹清灰時不易將濾袋內(nèi)表面的粘細(xì)粉塵層_破壞并抖落。因此,難以達(dá)到較好的清灰效果,時間一長,袋式除塵器運(yùn)行阻損也_必然出現(xiàn)居高不下的現(xiàn)象。在這種情況下,_的解決辦法_是尋求一種快速強(qiáng)力的清灰機(jī)構(gòu)來代替現(xiàn)有的反吹風(fēng)或振打清灰機(jī)構(gòu)。
2、長袋停風(fēng)低壓快速脈沖袋式除塵器技術(shù)的主要性能參數(shù)及特點(diǎn)  
長袋低壓快速脈沖袋式除塵技術(shù)屬新一代脈沖袋式除塵技術(shù),它克服了高壓(傳統(tǒng))脈沖袋式除塵技術(shù)的諸多缺點(diǎn)。這些缺點(diǎn)是:(1)濾袋短,在煙氣量大的場合便失去了占地少的優(yōu)點(diǎn);(2)噴吹清灰壓力高,能耗大,不能利用管網(wǎng)壓氣;(3)電磁脈沖閥數(shù)量多,膜片質(zhì)量差,維護(hù)工作量大;(4)換袋不方便,勞動強(qiáng)度大,易造成二次污染?! ?
在全面克服缺點(diǎn)的同時,新一代脈沖保持了傳統(tǒng)脈沖過濾速度高、結(jié)構(gòu)緊湊、鋼耗低、投資省的優(yōu)點(diǎn),其優(yōu)良的性能受到許多_的重視,在工業(yè)行業(yè)普遍應(yīng)用。  
鵬鶴環(huán)保的長袋低壓快速脈沖袋式除塵器技術(shù)己有十年歷史,由于其除塵濾袋長、噴吹清灰壓力低,運(yùn)行能耗少、脈沖閥數(shù)量少且工作可靠,換袋方便、重量輕,投資省、占地小等優(yōu)點(diǎn),受到用戶的歡迎,已經(jīng)或正在為電爐煉鋼、高爐煤氣凈化,煤粉制備和噴吹、瀝青混凝土生產(chǎn)、炭黑,建材、耐火、化工、鋁電解等領(lǐng)域所采用,被列為_環(huán)保_實(shí)用技術(shù)項目,并被_科委列為_科技成果重點(diǎn)推廣項目。  
長袋停風(fēng)低壓快速脈沖袋式除塵技術(shù)又是上述技術(shù)的改進(jìn)型。它將上箱體分隔成若干倉室,每室有數(shù)排濾袋,各室出口設(shè)停風(fēng)閥,在閥門關(guān)閉狀態(tài)下,該室的脈沖閥依次逐個噴吹,實(shí)現(xiàn)非過濾狀態(tài)下清灰。除塵器其它部位未作改變,這樣,不同位置的濾袋之間容易保持清灰強(qiáng)度的均衡,而且清灰效果不過份依賴停風(fēng)閥的嚴(yán)密程度。既消除了過濾和清獲同時進(jìn)行時粉塵再吸附的現(xiàn)象,又進(jìn)一步降低了噴吹壓力和運(yùn)行能耗,還可在不停產(chǎn)的情況下逐室進(jìn)行檢修?! ?
2.1 主要性能參數(shù)  
噴吹清灰壓力:0.15~0.2MPa   
噴吹周期: 定壓差或定時(可調(diào))   
脈沖寬度:60~85ms   
脈沖閥每個閥次耗氣量:<0.207m3   
單閥處理面積:~34m2   
入口含塵濃度:~80g/m3   
除塵效率:>99.8%   
濾袋規(guī)格:(φ120)6000~8000mm   
處理能力:1×104~110×104m3/h   
2.2 主要性能特點(diǎn)  
(1) 清灰強(qiáng)度大。由于低壓脈沖閥結(jié)構(gòu)簡單,自身阻力小,因而較小的工作壓力便可產(chǎn)生強(qiáng)烈的清灰力度?! ?
(2)濾袋長。由于清灰效果好,故濾袋長度相當(dāng)于傳統(tǒng)(高壓)脈沖的3~4倍?! ?
(3)過濾風(fēng)速高。在同等工況條件下是反吹風(fēng)型的2~4倍,因而同等過濾面積下處理能力大。  
(4)脈沖閥壽命長。閥體結(jié)構(gòu)為雙薄膜片結(jié)構(gòu),節(jié)流通道和卸壓通道分開設(shè)置,噴吹壓力低,膜片不易損壞,所以脈沖閥壽命長?! ?
(5)維修工作量小。由于脈沖閥處理能力大,因而閥數(shù)少,在同等條件下只及傳統(tǒng)脈沖閥數(shù)量的1/6?! ?
(6)換袋方便。更換濾袋時人處于花板上部凈氣箱,與灰塵不接觸,操作條件好。  
(7)自動化程度高。清灰,卸灰、溫度、壓差、流量及氣動設(shè)備運(yùn)行狀況均為自動監(jiān)測、顯示、警報和操作。  
(8)重量輕、投資省、造價低。在同等工況條件下與反吹風(fēng)除塵器相比,占地面積節(jié)約57%,重量減少54%,造價降低40%~50%,運(yùn)行能耗減少10%~15%。
3、長袋停風(fēng)低壓快速脈沖袋式除塵技術(shù)在鋅揮發(fā)窯的推廣應(yīng)用  
某冶煉廠鋅揮發(fā)窯老系統(tǒng)有三臺規(guī)格、產(chǎn)量相同的揮發(fā)窯(亦稱回轉(zhuǎn)窯),每臺窯原各配置一臺大布袋除塵器,其清灰方式均采用壓氣振打加反吹風(fēng)?! ?
3.1改造前狀況  
原除塵系統(tǒng)投產(chǎn)于70年代初,投運(yùn)初期,情況尚可,但不久_出現(xiàn)壓氣振打機(jī)械失靈,反吹風(fēng)三通閥開關(guān)不到位,導(dǎo)致過濾與反吹同時在箱室中進(jìn)行,粉塵再吸附現(xiàn)象嚴(yán)重。又由于實(shí)際過濾風(fēng)速是設(shè)計值的兩倍多,于是除塵器阻力愈來愈大,窯尾負(fù)壓愈來愈小,嚴(yán)重制約了冶煉生產(chǎn)的正常進(jìn)行。在這種情況下,很早_干脆廢除了反吹、振打清灰系統(tǒng),_靠人工逐一拉各箱室檢修門反吸大氣對濾袋進(jìn)行沖擊清灰至今,這種方式不僅勞動強(qiáng)度大,而且還帶來了一連串的危害和損失。  
(1)除塵器漏風(fēng)嚴(yán)重,風(fēng)機(jī)負(fù)荷加大,無功能耗增加?! ?
由于每箱室僅靠檢修門附近的濾袋能受到反吸風(fēng)沖擊。故造成箱室內(nèi)除塵布袋清灰不均勻,不_,所以每隔30min_要巡回拉一次門。如此頻繁的拉門已使各檢修訂破壞嚴(yán)重,關(guān)閉不嚴(yán),大量漏風(fēng)。據(jù)測試除塵器箱室漏風(fēng)率_50%,致使風(fēng)機(jī)的無功能耗太大增加?! ?
(2)窯尾負(fù)壓不夠,氧化鋅(ZnO)流失嚴(yán)重?! ?
由于漏風(fēng)嚴(yán)重,造成系統(tǒng)負(fù)壓短路,窯尾經(jīng)常呈現(xiàn)微正壓狀態(tài),使得每天至少有1.2~1.5tZnO從窯尾冒掉,每年若按260天工作日計算,損失的ZnO_達(dá)312~390t,折合人民幣80~106萬元。不僅如此,還嚴(yán)重污染了現(xiàn)場環(huán)境。   (3)布袋損壞嚴(yán)重?! ?
由于大量冷風(fēng)進(jìn)入箱室,使得箱室進(jìn)出口溫降達(dá)100~120℃,箱室中煙氣溫度往往低于露點(diǎn)溫度以下,造成濾袋板結(jié),致使本來_非常弱的清灰動力變得更加無濟(jì)于事,繼而造成濾袋透氣性更差,阻損_,如此往復(fù)形成惡性循環(huán)。另外,煙氣中所含的硫氧化物及氟等成分在露點(diǎn)以下對濾袋也產(chǎn)生了較強(qiáng)的腐蝕性,加速了濾袋的損壞。又由于除塵器靠風(fēng)機(jī)較近,負(fù)壓較高,故漏入箱室的風(fēng)速較高,力度較強(qiáng),檢修門附近的濾袋撕裂損壞嚴(yán)重,往往使得每噸氧化鋅0.1條濾袋的指標(biāo)突破到0.18~0.2條,按一天產(chǎn)40tZnO且每年按260天計算,則布袋損失為1872~2080條,折幣15~17萬元?! ?
(4)由于濾袋破損頻繁嚴(yán)重,使得煙囪外排煙氣中ZnO濃度長期高達(dá)400~500mg/m3,若外排的煙氣量按85000m3/h(測試值)計算,則每年(260天)因此而損失的ZnO達(dá)212~265t,折幣57~72萬元?! ?
由此可見,一臺揮發(fā)窯一年因ZnO流失、布袋損壞等所造成的經(jīng)濟(jì)損失約為157~195萬元,這其中還未計入風(fēng)機(jī)的無功能耗。不僅如此,還嚴(yán)重惡化了崗位及周圍環(huán)境,危害了工人身體健康?! ?
3.2改造的具體方案  
針對上述情況,泊頭市鵬鶴環(huán)保機(jī)械有限公司對三臺除塵器中狀況_差的2#窯除塵器進(jìn)行了改造,其具體方案為:   (1)改造原12個箱室中的8個箱室;  
(2)拆除壓氣振打及反吹風(fēng)系統(tǒng);  
(3)拆除濾袋吊掛裝置及下花板;  
(4)在原箱室上部增設(shè)上箱室,上箱室頂部設(shè)開啟式頂蓋及氣動噴吹裝置,中部設(shè)噴吹管,下部設(shè)濾袋花扳,花板下部(即原箱室)懸掛濾袋及其支撐骨架。  
(5)在各中箱室煙氣進(jìn)口處設(shè)置擋板,各上箱室煙氣出口處設(shè)氣動停風(fēng)閥?! ?
(6)建立一套壓氣生產(chǎn)及輸送系統(tǒng)(也可利用廠管網(wǎng)壓氣),及除塵器自動運(yùn)行微電腦控制柜一臺。  
改造后的除塵器所有技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到并部分_了設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)?! ?
5.5改造后的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會效益  
(1)改造后的除塵器通過投運(yùn)以來的連續(xù)生產(chǎn)考驗(yàn)及技術(shù)參數(shù)的測試結(jié)果證明,該技術(shù)運(yùn)用于氧化鋅收塵,在技術(shù)上是_的、適用的,而且運(yùn)行也是可靠的?! ?
(2)由于設(shè)備阻力小,漏風(fēng)少,窯尾負(fù)壓得以_,捕塵效果好,消除了窯尾大量冒煙(ZnO流失)現(xiàn)象,濾袋無一破損,排放濃度低,故氧化鋅產(chǎn)量顯著增加,據(jù)統(tǒng)計每天較改造前多回收3~4t 氧化鋅,由此產(chǎn)生的年經(jīng)濟(jì)效益達(dá)200萬元以上。此外,風(fēng)機(jī)的電耗也大為降低。其一次投入的改造費(fèi)用僅半年左右_可收回?! ?
(3)由于自動化程度高,故障少,維修量小,工人勞動強(qiáng)度及操作條件大大減輕和_,而且現(xiàn)場環(huán)境已大為改觀,深受當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門和崗位工人的_?! ?
(4)由于利舊部分較多,故投資少,周期短,見效怏。同時,在不增加原有箱室的情況下,改造后的處理能力可提高一倍以上,_能滿足擴(kuò)大生產(chǎn)能力的需要。
4、結(jié)束語  
從某種程度而言,人們在選用袋式除塵器時,所關(guān)注的焦點(diǎn)是獲得好的清灰效果,從而保持較低的設(shè)備阻力和除塵系統(tǒng)良好的煙氣捕集能力。在長袋停風(fēng)低壓快速脈沖袋式除塵技術(shù)的諸多優(yōu)點(diǎn)中,_突出之點(diǎn)在于具有強(qiáng)大的清獲能力,能可靠地達(dá)到選用者預(yù)期的清灰效果及設(shè)備阻力。因而受到越來越普遍的重視,推廣速度逐年增加,應(yīng)用領(lǐng)域也在迅速擴(kuò)大。
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